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    单容液位定值控制系统实验报告

    时间:2020-09-27 08:43:50 来源:工作范文网 本文已影响 工作范文网手机站

    PAGE

    太原科技大学

    实 验 报 告

    实验名称:单容液位定值控制系统

    专业班级:

    姓 名:

    学 号:

    实验报告

    学生姓名

    学号

    组员:

    实验项目

    单容液位定值控制系统

    实验地点

    实验仪器台号

    3

    指导教师

    实验日期及节次

    2013.5.7

    一、实验目的

    1.了解单容液位定值控制系统的结构与组成。

    2.掌握单容液位定值控制系统调节器参数的整定和投运方法。

    3.研究调节器相关参数的变化对系统静、动态性能的影响。

    4.了解P、PI、PD和PID四种调节器分别对液位控制的作用。

    5.掌握同一控制系统采用不同控制方案的实现过程。

    二、仪器用具

    1.实验控制水箱;

    2.实验对象及控制屏、计算机一台、SA-44挂件一个、PC/PPI通讯电缆一根;

    3.三相电源输出(~380V/10A)、单相电源输出(~220V/5A)中单相I、单相II端口、三相磁力泵(~380V)、压力变送器LT2、电动调节阀中控制信号(4~20mA输入,~220V输入)、S7-200PLC 中AO端口、AI2端口。

    三、实验原理

    本实验系统结构图和方框图如图1所示。被控量为中水箱的液位高度,实验要求中水箱的液位稳定在给定值。将压力传感器LT2检测到的中水箱液位信号作为反馈信号,在与给定量比较后的差值通过调节器控制电动调节阀的开度,以达到控制中水箱液位的目的。为了实现系统在阶跃给定和阶跃扰动作用下的无静差控制,系统的调节器应为PI或PID控制(本次实验我组采用的是PI控制)。

    图1 中水箱单容液位定值控制系统

    (a)结构图 (b)方框图

    四、实验内容与步骤

    本实验选择中水箱作为被控对象。实验之前先将储水箱中贮足水量,然后将阀门F1-1、F1-2、F1-7、F1-11全开,将中水箱出水阀门F1-10开至适当开度,其余阀门均关闭。

    本次实验采用的是S7-200控制的方法。

    图2 S7-200PLC控制单容液位定值控制实验接线图

    1.将SA-42 S7-200PLC控制挂件挂到屏上,并用PC/PPI通讯电缆线将S7-200PLC连接到计算机串口2,并按照下面的控制屏接线图连接实验系统。将“LT2中水箱液位”钮子开关拨到“ON”的位置。

    2.接通总电源空气开关和钥匙开关,打开24V开关电源,给压力变送器上电,按下启动按钮,合上单相Ⅰ、Ⅲ空气开关,给S7-200PLC及电动调节阀上电。

    3.打开Step 7-Micro/WIN 32软件,并打开“S7-200PLC”程序进行下载,然后将S7-200PLC置于运行状态,然后运行MCGS组态环境,打开“S7-200PLC控制系统”工程,然后进入MCGS运行环境,在主菜单中点击“实验三、单容液位定值控制”,进入实验三的监控界面。

    4.在上位机监控界面中点击“启动仪表”。将智能仪表设置为“手动”,并将设定值和输出值设置为一个合适的值,此操作可通过调节仪表实现。

    5.合上三相电源空气开关,磁力驱动泵上电打水,适当增加/减少智能仪表的输出量,使中水箱的液位平衡于设定值。

    6.根据经验法或动态特性参数法整定调节器参数,选择PI控制规律,并按整定后的PI参数进行调节器参数设置。

    7.待液位稳定于给定值后,将调节器切换到“自动”控制状态,待液位平衡后,通过以下几种方式加干扰:

    (1)突增(或突减)仪表设定值的大小,使其有一个正(或负)阶跃增量的变化;(此法推荐,后面三种仅供参考)

    (2)将电动调节阀的旁路阀F1-3或F1-4(同电磁阀)开至适当开度;

    (3)将下水箱进水阀F1-8开至适当开度;(改变负载)

    (4)接上变频器电源,并将变频器输出接至磁力泵,然后打开阀门F2-1、F2-4,用变频器支路以较小频率给中水箱打水。

    以上几种干扰均要求扰动量为控制量的5%~15%,干扰过大可能造成水箱中水溢出或系统不稳定。加入干扰后,水箱的液位便离开原平衡状态,经过一段调节时间后,水箱液位稳定至新的设定值(采用后面三种干扰方法仍稳定在原设定值),记录此时的智能仪表的设定值、输出值和仪表参数,液位的响应过程曲线将如图3所示。

    图3 单容水箱液位的阶跃响应曲线

    8.分别适量改变调节仪的P及I参数,重复步骤7,用计算机记录不同参数时系统的阶跃响应曲线。

    9.分别用P、PD、PID三种控制规律重复步骤4~8,用计算机记录不同控制规律下系统的阶跃响应曲线。

    五、实验结果及分析

    图4 单容液位控制的响应曲线

    实验刚开始时,输入设定值(SV)为7cm,采用系统刚开始的默认参数,液位波形并未有太大的响应,则说明PID参数不合适。本次实验采用经验试凑法,经过调整最后得出比例系数(P)为10;积分时间(I)为5;微分时间(D)为0。这时,得出良好的响应曲线,较小的超调量,较快的响应时间,短时间内达到稳定。

    六、实验中遇到的问题

    1.实验刚开始的时候,整个控制系统没有反应,液位响应波形也没有反应,波形如图4。

    图5 错误使用实验仪器

    经仔细检查及老师指导,发现了接线错误;本实验台的程序接口在A11,与实验指导书不太一样;

    2.实验正常进行后,不管怎样调节参数,输出值都是维持在5cm,不管怎样调节参数都不变。经过师兄指导,发现是水阀开关那里调节的过小了,正常情况下需要开到大概一半的样子。

    3.实验正常进行,利用经验法,设定的参数以及响应曲线如图6所示。经过分析,发现增益基本符合要求,然而超调量不太令人满意,下一步将调节积分时间。

    图6 比例系数调节

    4.经过参数的逐个调节,最后PID的参数定为如图4的样子,最后系统有良好的响应曲线。

    5.由于实验匆忙,没有来得及加阶跃信号,实验不太完整。下次如有有时间,再补做这一实验,望老师见谅。

    七、试验总结

    通过本次试验了解了单容液位控制系统的组成与结构。

    学习了单容液位定值控制系统调节器参数的整定方法,并且重新温习了控制论中的知识:采用P调时,控制器的输出与输入误差信号成比例关系,当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差;采用PI 调时,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系,积分控制可以是系统实现无静差的情况下保持恒速运行,实现无差调速,消除稳态误差;而采用PID调时,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。了解了调节PI参数对系统性能的影响。

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